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數(shù)控校直機(jī)各操作按鈕的功能和用處
時間: 2019-12-15    作者:admin 點擊: ( 5030 ) 次

本系統(tǒng)控制軟件是在純DOS下用C 語言開發(fā)的,DOS系統(tǒng)的開放性、單任務(wù)、準(zhǔn)確的時鐘中斷管理及其良好的穩(wěn)定性,為工業(yè)化生產(chǎn)提供了可靠的保證。軟件框圖如圖2 所示。其中系統(tǒng)初始化包括自制小漢字字模的裝入,顯示器圖形方式的初始化,控制器濾波參數(shù)的整定等;系統(tǒng)診斷模塊的作用是監(jiān)控各被控軸的運(yùn)動狀態(tài),如:各軸有無運(yùn)動誤差超限、伺服報警、運(yùn)動完成、限位開關(guān)動作等;實時控制模塊,由中斷服務(wù)程序?qū)崿F(xiàn),它在每個時鐘中斷周期內(nèi)讀入各軸位置,根據(jù)加工對象的加工工藝要求計算出新的運(yùn)動控制指令送運(yùn)動器解釋執(zhí)行。
基于電子齒輪箱的數(shù)控滾齒系統(tǒng)
  齒輪加工的關(guān)鍵在于實現(xiàn)滾刀和工件之間的展成分度運(yùn)動關(guān)系,也就是要準(zhǔn)確地滿足兩者之間的速比關(guān)系,即滾刀轉(zhuǎn)過一轉(zhuǎn),工件轉(zhuǎn)過K/zc 轉(zhuǎn),如下所示:c b c z K n n = 式中b c n n , -分別為工件軸轉(zhuǎn)速和滾刀軸轉(zhuǎn)速k zc , -分別為工件齒數(shù)和滾刀頭數(shù)而在加工斜齒輪和蝸輪時,要求在完成分齒運(yùn)動的同時,還要完成Z軸或Y軸的附加運(yùn)動由式(2)可見,在加工斜齒輪和蝸輪時,輸入和輸出的關(guān)系已不再是一個簡單的單輸入、單輸出的定比傳動問題,而是一個多輸入、單輸出的問題。一般的電子齒輪方式無法解決這類問題,為此本系統(tǒng)成功地開發(fā)了電子齒輪箱功能,電子差動齒輪箱是指:對于任何一個通過機(jī)械差動變速機(jī)構(gòu)將兩個以上(含兩個)不同運(yùn)動,按一定的速比傳動關(guān)系
  合成輸出的運(yùn)動軸,都可以改由計算機(jī)控制的交、直流伺服電機(jī)單獨(dú)驅(qū)動,去掉原有的機(jī)械差動傳動鏈,通過計算機(jī)讀取安裝在各輸入軸上傳感器反饋回來的運(yùn)動參數(shù)(如轉(zhuǎn)速,進(jìn)給量等),用軟件編程的方法實時計算合成輸出軸的運(yùn)動,實現(xiàn)機(jī)械差動傳動鏈的功能。
  上述數(shù)控滾齒系統(tǒng)已成功地應(yīng)用到一臺寧江機(jī)床廠生產(chǎn)的小模數(shù)機(jī)械校直機(jī)YG3612B的改造中,改造前該校直機(jī)用于批量生產(chǎn)模數(shù)1,齒數(shù)4,螺旋角20 度以上的斜齒輪軸加工,由于我國尚無適應(yīng)這種小模數(shù)、少齒數(shù)工件的數(shù)控校直機(jī),對這種類型工件,該機(jī)械校直機(jī)是目前加工精度最高的滾齒設(shè)備,但是由它加工出來的零件成品率僅達(dá)80%左右,造成了巨大的浪費(fèi),同時在更換加工品種時需要繁瑣地更換各種掛輪,使生產(chǎn)效率大為降低。為此生產(chǎn)廠家強(qiáng)烈要求進(jìn)行數(shù)控改造以便提高加工精度,提高生產(chǎn)效率。經(jīng)分析造成零件加工精度低的主要原因如下:
  (1)滾刀至工件兩末端傳動件之間各傳動元件的加工、裝配誤差直接影響了展成分度的精度,從而影響工件的加工精度
  (2)工件至Z進(jìn)給軸兩末端傳動件之間各傳動元件的加工誤差直接影響了被加工工件螺旋角的準(zhǔn)確性
  (3)由于是加工4個齒的斜齒輪,單頭滾刀每轉(zhuǎn)1轉(zhuǎn)工件要轉(zhuǎn)過90 度,這就決定了滾刀到工件之間的末端傳動副不能像通常的校直機(jī)那樣使用大降速比的蝸輪-蝸桿傳動副,以便大大降低前面?zhèn)鲃痈钡恼`差對展成分度的影響〔5 〕(如采用大降速比的蝸輪-蝸桿傳動副作末端傳動副,蝸桿的高速轉(zhuǎn)動將造成其迅速磨損而失去精度),因此該機(jī)床采用了一對19/76=1/4 的空間相交軸傳動的螺旋齒輪副作末端傳動副,從而使得上述(1)、(2)兩點成為影響被加工齒輪軸精度的關(guān)鍵。
  針對以上問題,同時考慮生產(chǎn)廠家擔(dān)心改造后一旦不成功將造成機(jī)床報廢的顧慮,本文把以最少的改動、最小的投入加工出滿足精度要求的小模。

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